静载试验结果评定
桥梁在第1跨、第2跨跨中最大正弯矩和1号墩顶主梁最大负弯矩加载工况下,各挠度和应变测点在满荷载时的实测值与理论设计值相比,实测值均接近理论设计值,说明桥梁结构竖向刚度和截面强度均能满足设计荷载要求,但结构安全储备明显不足。
动载试验结果评定
桥梁实测一阶竖向振动频率与理论分析值较为接近,桥梁自振频率评定标度为2。桥梁在跑车和制动条件下桥梁结构的动力响应性能良好,桥梁在跳车情况下动力响应较为明显。因此,丰益桥结构的动力性能虽能够满足要求,但桥梁董刚度的安全储备明显不足。
三、病理分析及加固方案
桥梁内侧翼缘板厚度为20-30cm,外侧翼缘板厚度为15-30cm。纵向配筋为φ12@150。根据结构验算分析可知,翼缘板承载能力不能满足规范要求,正常使用极限状态不能满足规范要求。截面尺寸小,配筋不足是导致其承载能力不能满足要求的原因。根据桥梁横断面布置及桥面活荷载分布情况,内侧翼缘板承受活荷载较大,也是导致其开裂的主要原因。
桥梁翼缘板病害为大量的横向裂缝,裂缝主要分布在墩顶区域和边跨区域,部分裂缝超限严重,裂缝深度贯穿翼缘板。且两边跨区域产生垂直于对角线的斜向裂缝。鉴于以上情况,采用张拉预应力碳纤维板的方式对梁体的翼缘板进行加固。
① 所加固的预应力碳纤维板采用2.0mm厚、10cm宽的Ⅰ级预应力碳板,张拉控制应力为1000MPa,控制应变为7‰。
② 在翼缘板的内侧布置7条预应力碳板,其中4条通长碳板(46m长),3条非通长碳板(边跨10.18m、中跨13.6m)。
③ 在翼缘板的外侧布置5条预应力碳板,其中3条通长碳板(46m长),2条非通长碳板(边跨10.18m、中跨13.6m)。
底板横向宽度为8.5m,高度为85cm,底层纵向配筋为φ28@100。截面尺寸和配筋满足规范要求。根据竣工图得知,该桥底板钢筋保护层的厚度仅为2cm,在施工过程中,钢筋放样和浇筑在出现偏差,会导致箍筋距离底板边缘的厚度更小,在正常使用过程中,随着水汽的渗入碳化的影响,容易造成钢筋锈胀,这是底板产生横向裂缝的主要原因。
桥梁底板存在大量横向裂缝,且最大裂缝宽度超限,鉴于以上情况,采用张拉预应力碳纤维板的方式对梁体的翼缘板进行加固。
① 所加固的预应力碳纤维板采用2.0mm厚、10cm宽的Ⅰ级预应力碳板,张拉控制应力为1000MPa,控制应变为7‰。
② 底板布置27条预应力碳板,间距为30cm。预应力碳板长度为边跨10.18m,中跨13.6m。
此次,主要是对丰益桥的病害、动荷载检测结果、病害机理及加固方案进行了分享,具体的加固方法、施工工艺和加固效果敬请持续之后的帖子。